- 发布日期:2021-07-29 16:18:29 点击次数:24 所属分类:行业动态 文章来自:康成发电设备
从柴油发电机组出来的高温淡水(75、80 ℃)混合。经淡水恒温阀调整之后温度达到设定值70一75 ℃,再经过高温水泵进人柴油机冷却相关部件。经过台架实验验证,该冷却系统完全可以满足要求。由于该混流式系统取消了淡水冷却器,仅仅增加了一个淡水恒温阀,价值0· 8万元,可见每台柴油机比传统冷却水系统节约0·9万元。该柴油发电机组一共48台套,一共可节约资金43 ·2万元,相当可观。
图1康明斯柴油发电机组混流式冷却系统
1、康明斯发电机组盘车装置
原康明斯发电机组的盘车采用的盘车杆手动盘车,飞轮外圆上有盘车孔,需要盘车时将盘车杆插人盘车孔,通过人力搬动盘车杆进行盘车。这样轮机人员不但劳动强度大,而且盘车不准确,需要多次搬动盘车杆才能达到盘车要求,同时无法进行盘车连锁,盘车时很容易造成人身伤亡事故。为此我们设计了电动盘车装置,见图2,另外在柴油机飞轮上设计安装了一个盘车齿圈。需要盘车时,只需按动按钮,电动盘车装置的小齿轮与飞轮
的盘车齿圈相啮合,就可以顺利带动柴油机按照要求进行盘车。重要的是该盘车装置可以安装一个手柄开关进行起动盘车连锁。盘车时,柴油机起动空气管路被自动切断,避免了盘车时人身伤亡事故的发生。
图2康明斯柴油发电机组电动盘车装置
该项目康明斯柴油发电机组用于大连船舶重工3900TEU船船用主发电机组,每船共4台套。 2013年9月巧日,该机组在厂内进行台架试验时发现,在负荷一定时,转速出现间歇性波动(即游车)现象,无法并车。经过排查发现花键联轴节设计尺寸不合理,3孔对们8 +00.018 孔无同轴度要求是主要原因。为此我们在花键联轴节图纸上增加了3孔对18+00.018 孔同轴度0·的要求,按照图纸重新加工了4件花键联轴节,进行了台架试验。实验发现康明斯柴油发电机组游车消失,2、康明斯发电机组调速器联轴节4台机组能够顺利并车
3、康明斯发电机组增压器
康明斯柴油发电机组原来采用TPS61-F33增压器,虽然也能满足发电机组使用要求,但是存在大马拉小车的现象,该增压器裕度太大,存在浪费现象。为了在不影响柴油机性能的前提下节约成本,特地重新进行了增压器选型。经过配机试验,选用了ABB公司的TPS57-F32增压器正式作为该型发电机组的增压器,仅此1项每台可节约成本5 万余元。48台柴油发电机组,可节约成本240万元,效益相当可观。
4、康明斯发电机组电机与飞轮铰制孔螺栓
原电机与飞轮铰制孔螺栓为双头螺栓,安装时先将螺栓从曲轴孔打人飞轮孔及电两端各安装一个槽型螺母,两人各用1件扭矩扳安装起来费时、费力。并且螺栓两端没有锁紧机法兰孔,然后孔,安装完成之后,槽型螺母无法锁紧,发电机组在运行过程中,槽型螺母有退出风险。为解决此问题,有必要对铰制孔双头螺栓进行改进,其中一端由圆柱形改为六角形,其长度由14改为29,螺栓总长度由322改为337,并在螺栓两端各增加2个7 锁紧孔(见图3),方便用开凵销进行锁紧。材料由35CrMoA改为专用材料35CrNi3W,以提高其机械性能
5、康明斯发电机组缸套、活塞
为了提高缸套内表面耐磨性,防止拉缸现象发生,因此在缸套内表面增加了软氮化要求,缸套内表面粗糙度由Rz 5一10改为Rz 3、7
活塞由分体式改为整体铸铁活塞,为了防止燃油喷到气缸壁上和活塞顶过热,对w型线进行了优化,w型深由26mm增加到33 ·5mm,同时加大了活塞滑油冷却腔面积。为了防止柴油机运动过程中活塞顶与进、排气阀干涉(即顶缸),特意在活塞顶布置了4个0.5 mm深的避阀坑。
6、康明斯发电机组喷油器、喷油提前角
为了使燃油燃烧得更完全,杜绝冒黑烟现象的发生,将喷孔直径由0.啊mm改为046 mm,人油提前角由BCTD9.50优化为BCTD90
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